2021阳泉铁芯电泳生产厂家
冷轧无取向硅钢片是将钢坯或连铸坯热轧成厚度约2.3mm带卷。制造低硅产品时,热轧带卷酸洗后一次冷轧到 0.5mm厚。制造高硅产品时,热轧带酸洗后(或先经800~850℃常化后再酸洗),冷轧到0.55或0.37mm厚,在氢氮混合连续炉中850℃退火,再经6~10%小压下率冷轧到0.50或0.35mm厚。这个小压下率的冷轧可使退火时晶粒长大,铁损降低。这两种冷轧板都在20%氢氮混合下连续炉中850℃终末退火,然后涂磷酸盐加铬酸盐的绝缘膜。晶粒取向硅钢一般都含Si3%,要求钢中氧化物夹杂含量低,并必须含有C0.03~0.05%和抑制剂(第二相弥散质点或晶界偏析元素)。抑制剂的作用是初次再结晶晶粒长大和促进二次再结晶的发展,从而高的(110)[001]取向。抑制剂本身对磁性有害,所以在完成抑制作用后,须经高温净化退火。采用第二相抑制剂时,板坯加热温度必须到使原来第二相质点固溶,随后热轧或常化时再以质点析出,以便增强抑制作用。
硅钢片退火
硅钢片去应力退火流程
一、 将待退火硅钢片装入铁盒(按硅钢片尺寸大小,注意装箱至好不要超过三层)装料架,每箱硅钢片上至好在覆盖一张略小于铁盒的盖板(至好用硅钢片材料做),吊至炉膛内,锁好炉盖,压紧密封圈,接通循环水管。
二、 接好氮气,检查是否漏气,并检查循环水的正常供给。
三、 关闭所有阀门,装上真空管,开真空泵,打开抽真空阀门,真空抽至-1MPA,关紧针形阀再关闭真空泵电源。
四、 接好氮气管与充气阀的连接,打开充气阀,注入氮气。压力在0.03~0.1MPA之间,关闭充气阀打开安全阀。
五、 将仪表的三只热电偶安装在炉体上,
六、 检查电气柜的电压、电流、仪表是否正常,
用于电子工业,1957年联邦德国制成了(100)[001]立方取向硅钢片,其纵横向磁性都高,但因工艺复杂。至今未正式生产。含硅65%的Si-Fe合金的磁致伸缩约为零。磁导率高、铁损低、制成的变压器无噪声但因加工困难,未广泛应用,70年代采用液态快冷技术制成微晶薄带,研制了更薄的取向硅钢片和(100)面织构(晶间无取向)的硅钢片等新品种,硅钢片生产模具,于1953年开始生产热轧低硅硅钢片(Si1~2%);1955年开始生产热轧高硅硅钢片(Si30~45%);1962年开始生产冷轧取向薄硅钢带,70年始生产冷轧取向硅钢带。
七、 将温控表的初始温度设定为400℃,检查功率表的各项电流是否一致,在确保调整一致后,打开加热开关进行加热。此时将循环水的阀门打开,确保无堵塞水流畅通。
八、 检查电房仪表的正常与否,进行退火炉的功率调整。
九、 在温度升至400℃时,打开充氮气阀门(排烟),放气至0.01MPA时关闭充气阀门《重复三、四项的操作》
十、 温度确定升至400℃时,进行恒温,恒温1小时左右〖大约是操作第九项的时间〗,并确定仪表温度也在400℃左右。
十一、 保温完毕后,将温控表设定为680℃,进行加热,
十二、 在加热期间,要注意循环水的流量及温度,压力真空表的指针应不超过0.1MPA;超过0.1MPA要打开充气阀进行放气,始终保持在0.1MPA
电路又短,其电阻值非常的小,虽然感应的电压并不高。但电流却很大,这样产生了极大的涡流(环流)损耗,这对变压器来讲是非常不利的,严重时,金属快速升温,会将铁芯局部熔化,称为铁芯“失火”,每片之间涂了绝缘漆之后,使铁芯在产生的那个截面。被分割成很多的小截面的导体,这样其电阻就变大了。所以涂绝缘漆的铁芯,虽然也存在涡流损耗(属于铁耗的一部分),但比之前小了很多很多。不可以用,但一般来说硅钢片是不太会生锈的,因为硅钢片表面有一层涂层,半有机涂层和绝缘漆都能有效地防止生锈。但如果长时间在空气里。侧边容易生锈,其影响有如下。
卷成圆形并且加以切割,磁力线会沿著铁接方向前进,恰好可提升效率。但当我们使用C-core形式,并将材质换成M0或者HiB的硅钢时,我们的著眼点在於它们拥有较低的损耗和比M6更高的磁导率(HiB的磁导率甚至可高达40000或是更多),HiB铜与M6大的不同在於其分子结构不同。且只有日本及美国才有生产。在我们变压器的铁心是使用二种不同形式的Radiometal心。以组成C-core,Radiometal的成份含有36%的镍钢,而Superradiometal则具有48%的镍铜合金,具备与HiB铜相似的高导磁,低磁通饱合密度至16T或者16000高斯。2053832258
十三、 温控表设定为680℃~750℃
(根据硅钢片材质而定,冷轧无取向硅钢片低牌号国产BS0A600、50W600、50WW540以下一般退火温度在680℃左右,进口同等材质可适当+20℃,无取向高牌号一般退火温度在720℃左右。
十四、 温度升至设定温度后,恒温时间不可小于2小时,仪表也应在设定温度上下。
十五、 结束后,关闭加热开关、电源开关。
十六、 检查无误后,该炉硅钢片去应力退火自然冷却状态,当炉内温度降至380℃以下(至好是350℃)打开放气阀放完气,{发黑处理应向炉内充5分钟压缩空气}打开炉盖方可出炉。将料架吊出,放到安全位置后用电风扇按切向吹风,直至冷却到理想温度即可,这时循环水阀门可关闭(阀门一直是打开的)。